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Bomba centrífuga vertical de caudal bajo para alimentación de la caldera 442 m TDH 57 m3/h

Bomba centrífuga vertical de caudal bajo para alimentación de la caldera 442 m TDH 57 m3/h
Bomba centrífuga vertical de caudal bajo para alimentación de la caldera 442 m TDH 57 m3/h
Nombre de la marca
Sunstrand
PRODUCT MODEL
HHLF-BF442
el certificado
ISO 9001:2015, API 610, CE
country of origin
PORCELANA
Cuota de producción
1 juego
unit price
Negociable
payment method
T/T, L/C
Supply Capacity
12 SISTEMAS POR MES
Product Summary
Bomba centrífuga vertical de alto caudal y bajo caudal diseñada para servicio de agua de alimentación de calderas, 442 m TDH a 57 m³/h, configuración API 610 OH6, adecuada para generación de energía y aplicaciones de servicios industriales.
Detalles del producto
Resaltar:

Bomba de caudal bajo de cabeza alta

,

Bomba centrífuga de alimentación de la caldera

,

Bomba de alimentación de proceso vertical

Flujo máximo: 57 m³/h (250 GPM)
TDH máximo: 442 m (1450 pies)
Potencia del motor: 56 kilovatios (75 caballos de fuerza)
Código de diseño: API610OH6
Rango de temperatura: -130°C a +260°C
Material de carcasa: Acero al carbono / 316 SS
Tipo de impulsor: Abierto, de una sola etapa, optimizado para CFD
Sistema del sello: Cartucho único API 682
Solicitud: Alimentación de calderas, servicios públicos, generación de energía

Descripción del producto

Bomba centrífuga vertical de alto caudal y bajo caudal para alimentación de calderas 442 m TDH 57 m³/hr
Bomba centrífuga vertical de flujo bajo y cabezal alto para servicio de alimentación de calderas

Después de haber suministrado paquetes de bombas de alimentación de calderas a productores de energía independientes e instalaciones de cogeneración industrial desde 2012, nuestro equipo de ingeniería ha acumulado información operativa directa de más de 80 instalaciones de agua de alimentación de calderas que informa cada aspecto del diseño de esta bomba centrífuga vertical de alto flujo y altura alta.

La arquitectura de engranaje integral OH6 se seleccionó específicamente para aplicaciones de alimentación de calderas después de que nuestro análisis de confiabilidad de los registros de mantenimiento de campo demostrara que la configuración de engranaje de una sola etapa logra un tiempo promedio entre revisiones de más de 25 000 horas en comparación con 12 000 a 16 000 horas para bombas multietapa de sección de anillo convencionales que funcionan en condiciones de servicio equivalentes.

Estos datos de confiabilidad, recopilados a través de nuestro sistema estructurado de informes de servicio posventa, validan la ventaja fundamental de eliminar los casquillos entre etapas, los múltiples juegos de anillos de desgaste y las rutas de fuga del tambor de equilibrio, los modos de falla dominantes identificados en nuestra base de datos de análisis de causa raíz de incidentes con bombas de alimentación de calderas de etapas múltiples.

En nuestras instalaciones de fabricación, cada carcasa de bomba de alimentación de caldera se somete a pruebas de presión hidrostática a 1,5 veces la presión de trabajo máxima permitida con la tasa de caída de presión monitoreada y registrada durante un período de estabilización de 30 minutos, superando el requisito mínimo API 610.

El juego de engranajes helicoidales rectificados con precisión está fabricado con acero de aleación cementado 18CrNiMo7-6 con un acabado superficial del flanco del diente por debajo de 0,4 µm Ra, verificado mediante medición perfilómetro después del rectificado final. Después del montaje de la caja de cambios, los patrones de contacto de los dientes se comprueban bajo una carga ligera utilizando un compuesto de marcado y se documentan fotográficamente en el registro de montaje.

Luego, el conjunto completo de bomba y motor se somete a una prueba de funcionamiento mecánico durante un mínimo de 4 horas continuas con mediciones de vibración tomadas en las carcasas de los cojinetes utilizando acelerómetros calibrados según los criterios de aceptación API 610.

Especificaciones técnicas
Parámetro Especificación Verificación
Caudal máximo 57 m³/h (250 GPM) a 60 Hz Medidor de flujo magnético, certificado de calibración incluido.
Cabeza dinámica total máxima 442 m (1450 pies) Transmisores de presión probados con peso muerto
Clasificación de potencia del motor 56 kW (75 HP), marco IEC de 2 polos Medición del medidor de torque durante la prueba de cuerda
Estándar de diseño API 610 12ª Ed., Categoría OH6 Lista de verificación de revisión de diseño documentada
Presión máxima de trabajo 10,0 MPa (1440 psi) a 38 °C Informe de prueba hidrostática con datos de presión-tiempo.
Límites de temperatura del fluido -130°C a +260°C (-200°F a +500°F) Selección de materiales según API 610 Tabla 2
Materiales disponibles Acero al carbono (S-5), 316 SS (A-8), dúplex Verificado por PMI, certificados EN 10204 3.1
Configuración del sello API 682 4ª ed. Cartucho único (Plan 11/13) Prueba de aire a 1,0 bar(g), dimensiones de la cámara de sellado
NPSHr en BEP Inductor optimizado para condiciones de NPSHa bajo Método de caída de cabeza al 3%, datos de prueba presenciados
Vida útil del diseño del rodamiento L10h ≥ 25.000 horas en condiciones nominales Calculado según ISO 281, verificado mediante inspección de desmontaje.
Experiencia operativa e ingeniería de confiabilidad
  • Registro de confiabilidad de alimentación de calderas probado en campo:A través de la recopilación sistemática de datos de eventos de mantenimiento de nuestra base instalada, hemos documentado que la bomba centrífuga de alimentación de caldera OH6 de una sola etapa logra un tiempo medio entre revisiones que excede las 25 000 horas de funcionamiento en un servicio de agua limpia de alimentación de caldera con una eliminación de oxígeno y un tratamiento químico adecuados. Esto se compara con los datos publicados por la industria que indican un MTBO de 12 000 a 16 000 horas para bombas de sección de anillo multietapa en servicio equivalente, lo que representa una mejora del 56 al 108 % en el intervalo de mantenimiento. Los factores principales son la eliminación de la degradación del juego de los anillos de desgaste entre etapas y la reducción del número total de rodamientos de típicamente 5 a 7 juegos a solo 3 juegos (2 radiales + 1 de empuje).
  • Rango de funcionamiento estable validado por CFD:Los perfiles hidráulicos del impulsor y el difusor se desarrollaron mediante análisis computacional de dinámica de fluidos utilizando el modelo de turbulencia k-ε y se validaron con datos de pruebas físicas de nuestro circuito de prueba instrumentado. La curva de carga-capacidad resultante aumenta continuamente hacia el cierre sin evidencia de inestabilidad del asiento, verificada mediante pruebas en 11 puntos de flujo desde el flujo estable continuo mínimo hasta el final de la curva. Esta característica estable es esencial para aplicaciones de alimentación de calderas donde las válvulas de control de agua de alimentación modulantes crean una resistencia del sistema que varía continuamente.
  • Tecnología de inductor de bajo NPSH:Para abordar los bajos márgenes netos positivos de cabeza de succión que normalmente se encuentran en los sistemas de alimentación de calderas que funcionan con agua desaireada cerca de la temperatura de saturación, la bomba incorpora una etapa inductora axial delante del impulsor centrífugo. Este inductor se desarrolló mediante optimización iterativa de CFD y se verificó mediante pruebas de NPSH utilizando el criterio de caída de carga del 3 % según el estándar HI 14.6, lo que demuestra valores de NPSHr aproximadamente un 40 % más bajos que una bomba equivalente sin la etapa inductora en condiciones de flujo idénticas.
  • Suministro completo de paquetes llave en mano:Cada bomba de alimentación de caldera se suministra como un paquete completamente documentado que incluye la bomba, el motor IEC o NEMA, el sistema de sellado API 682 con Plan 11 o 23 dependiendo de la temperatura del agua de alimentación, placa base de acero estructural con preparación de lechada epóxica, bandeja de goteo fabricada, protector de acoplamiento según ISO 13857 y un paquete de documentación de calidad que cumple con los requisitos típicos de los contratistas EPC para equipos rotativos de plantas de energía.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es su experiencia de campo real con estas bombas en el servicio de alimentación de calderas? ¿Puede proporcionarnos datos de confiabilidad?
R1: Desde 2012, hemos suministrado más de 80 unidades de bombas de alimentación de calderas para aplicaciones de cogeneración industrial, calefacción urbana y generación de energía de pequeña y mediana potencia. Nuestro equipo de servicio posventa mantiene una base de datos de confiabilidad estructurada que rastrea cada evento de mantenimiento, reemplazo de componentes e investigación de fallas de nuestro equipo instalado. Según esta base de datos, nuestras bombas de alimentación de calderas demuestran un tiempo medio entre revisiones de más de 25 000 horas en un servicio de agua de alimentación de calderas tratada adecuadamente (oxígeno disuelto por debajo de 7 ppb, pH de 8,5 a 9,5, conductividad por debajo de 0,2 µS/cm). Somos transparentes sobre los éxitos y los desafíos y, sujeto a la confidencialidad del cliente, podemos compartir datos de confiabilidad anónimos y estudios de casos de referencia durante la fase de evaluación técnica.
P2: ¿Cómo se asegura su empresa que la bomba no sufrirá daños por cavitación durante el funcionamiento de la caldera de baja carga?
R2: La resistencia a la cavitación en el servicio de alimentación de calderas está determinada principalmente por las características requeridas de la cabeza de succión neta positiva de la bomba en condiciones de carga parcial. Nuestro diseño de bomba de alimentación de caldera equipada con inductor se ha probado específicamente en condiciones mínimas de flujo estable continuo (aproximadamente 25 % de BEP) para verificar que los valores de NPSHr permanezcan por debajo del NPSH disponible en el sistema en los peores escenarios operativos, incluidas las máximas caídas de presión del desaireador y las mayores variaciones de temperatura del agua de alimentación. La curva NPSHr completa desde el flujo mínimo hasta el final de la curva se proporciona en la hoja de datos de la bomba y se verifica durante la prueba de rendimiento presenciada. Cada bomba se suministra con una recomendación de línea de recirculación de flujo mínimo (punto de ajuste de la válvula de recirculación automática) calculada para proteger la bomba durante la puesta en servicio, el arranque y el funcionamiento con carga baja.
P3: ¿Qué soporte técnico continuo brindan después de la entrega y puesta en servicio de la bomba?
R3: Nuestro paquete estándar de soporte posventa incluye: soporte técnico telefónico las 24 horas, los 7 días de la semana para la resolución de problemas operativos, revisión remota de datos de vibración (los clientes pueden enviar espectros de vibración por correo electrónico para nuestro análisis de ingeniería sin costo alguno), evaluaciones anuales del estado de la bomba en el sitio realizadas por nuestros ingenieros de servicio de campo y un programa de disponibilidad de repuestos garantizado con existencias de seguridad de elementos giratorios críticos mantenidos en nuestra fábrica. Nuestros ingenieros de puesta en marcha están disponibles para supervisar el sitio durante la instalación inicial de la bomba y el arranque a tarifas de servicio diarias, con duraciones típicas de puesta en servicio de 3 a 5 días hábiles para un solo paquete de bomba de alimentación de caldera que incluye verificación de alineación, puesta en servicio del sistema de sello, verificaciones de circuitos de instrumentos y registro de referencia del rendimiento inicial.
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