Bomba centrífuga vertical de caudal bajo para alimentación de la caldera 442 m TDH 57 m3/h
Bomba de caudal bajo de cabeza alta
,Bomba centrífuga de alimentación de la caldera
,Bomba de alimentación de proceso vertical
Descripción del producto
Después de haber suministrado paquetes de bombas de alimentación de calderas a productores de energía independientes e instalaciones de cogeneración industrial desde 2012, nuestro equipo de ingeniería ha acumulado información operativa directa de más de 80 instalaciones de agua de alimentación de calderas que informa cada aspecto del diseño de esta bomba centrífuga vertical de alto flujo y altura alta.
La arquitectura de engranaje integral OH6 se seleccionó específicamente para aplicaciones de alimentación de calderas después de que nuestro análisis de confiabilidad de los registros de mantenimiento de campo demostrara que la configuración de engranaje de una sola etapa logra un tiempo promedio entre revisiones de más de 25 000 horas en comparación con 12 000 a 16 000 horas para bombas multietapa de sección de anillo convencionales que funcionan en condiciones de servicio equivalentes.
Estos datos de confiabilidad, recopilados a través de nuestro sistema estructurado de informes de servicio posventa, validan la ventaja fundamental de eliminar los casquillos entre etapas, los múltiples juegos de anillos de desgaste y las rutas de fuga del tambor de equilibrio, los modos de falla dominantes identificados en nuestra base de datos de análisis de causa raíz de incidentes con bombas de alimentación de calderas de etapas múltiples.
En nuestras instalaciones de fabricación, cada carcasa de bomba de alimentación de caldera se somete a pruebas de presión hidrostática a 1,5 veces la presión de trabajo máxima permitida con la tasa de caída de presión monitoreada y registrada durante un período de estabilización de 30 minutos, superando el requisito mínimo API 610.
El juego de engranajes helicoidales rectificados con precisión está fabricado con acero de aleación cementado 18CrNiMo7-6 con un acabado superficial del flanco del diente por debajo de 0,4 µm Ra, verificado mediante medición perfilómetro después del rectificado final. Después del montaje de la caja de cambios, los patrones de contacto de los dientes se comprueban bajo una carga ligera utilizando un compuesto de marcado y se documentan fotográficamente en el registro de montaje.
Luego, el conjunto completo de bomba y motor se somete a una prueba de funcionamiento mecánico durante un mínimo de 4 horas continuas con mediciones de vibración tomadas en las carcasas de los cojinetes utilizando acelerómetros calibrados según los criterios de aceptación API 610.
| Parámetro | Especificación | Verificación |
|---|---|---|
| Caudal máximo | 57 m³/h (250 GPM) a 60 Hz | Medidor de flujo magnético, certificado de calibración incluido. |
| Cabeza dinámica total máxima | 442 m (1450 pies) | Transmisores de presión probados con peso muerto |
| Clasificación de potencia del motor | 56 kW (75 HP), marco IEC de 2 polos | Medición del medidor de torque durante la prueba de cuerda |
| Estándar de diseño | API 610 12ª Ed., Categoría OH6 | Lista de verificación de revisión de diseño documentada |
| Presión máxima de trabajo | 10,0 MPa (1440 psi) a 38 °C | Informe de prueba hidrostática con datos de presión-tiempo. |
| Límites de temperatura del fluido | -130°C a +260°C (-200°F a +500°F) | Selección de materiales según API 610 Tabla 2 |
| Materiales disponibles | Acero al carbono (S-5), 316 SS (A-8), dúplex | Verificado por PMI, certificados EN 10204 3.1 |
| Configuración del sello | API 682 4ª ed. Cartucho único (Plan 11/13) | Prueba de aire a 1,0 bar(g), dimensiones de la cámara de sellado |
| NPSHr en BEP | Inductor optimizado para condiciones de NPSHa bajo | Método de caída de cabeza al 3%, datos de prueba presenciados |
| Vida útil del diseño del rodamiento | L10h ≥ 25.000 horas en condiciones nominales | Calculado según ISO 281, verificado mediante inspección de desmontaje. |
- Registro de confiabilidad de alimentación de calderas probado en campo:A través de la recopilación sistemática de datos de eventos de mantenimiento de nuestra base instalada, hemos documentado que la bomba centrífuga de alimentación de caldera OH6 de una sola etapa logra un tiempo medio entre revisiones que excede las 25 000 horas de funcionamiento en un servicio de agua limpia de alimentación de caldera con una eliminación de oxígeno y un tratamiento químico adecuados. Esto se compara con los datos publicados por la industria que indican un MTBO de 12 000 a 16 000 horas para bombas de sección de anillo multietapa en servicio equivalente, lo que representa una mejora del 56 al 108 % en el intervalo de mantenimiento. Los factores principales son la eliminación de la degradación del juego de los anillos de desgaste entre etapas y la reducción del número total de rodamientos de típicamente 5 a 7 juegos a solo 3 juegos (2 radiales + 1 de empuje).
- Rango de funcionamiento estable validado por CFD:Los perfiles hidráulicos del impulsor y el difusor se desarrollaron mediante análisis computacional de dinámica de fluidos utilizando el modelo de turbulencia k-ε y se validaron con datos de pruebas físicas de nuestro circuito de prueba instrumentado. La curva de carga-capacidad resultante aumenta continuamente hacia el cierre sin evidencia de inestabilidad del asiento, verificada mediante pruebas en 11 puntos de flujo desde el flujo estable continuo mínimo hasta el final de la curva. Esta característica estable es esencial para aplicaciones de alimentación de calderas donde las válvulas de control de agua de alimentación modulantes crean una resistencia del sistema que varía continuamente.
- Tecnología de inductor de bajo NPSH:Para abordar los bajos márgenes netos positivos de cabeza de succión que normalmente se encuentran en los sistemas de alimentación de calderas que funcionan con agua desaireada cerca de la temperatura de saturación, la bomba incorpora una etapa inductora axial delante del impulsor centrífugo. Este inductor se desarrolló mediante optimización iterativa de CFD y se verificó mediante pruebas de NPSH utilizando el criterio de caída de carga del 3 % según el estándar HI 14.6, lo que demuestra valores de NPSHr aproximadamente un 40 % más bajos que una bomba equivalente sin la etapa inductora en condiciones de flujo idénticas.
- Suministro completo de paquetes llave en mano:Cada bomba de alimentación de caldera se suministra como un paquete completamente documentado que incluye la bomba, el motor IEC o NEMA, el sistema de sellado API 682 con Plan 11 o 23 dependiendo de la temperatura del agua de alimentación, placa base de acero estructural con preparación de lechada epóxica, bandeja de goteo fabricada, protector de acoplamiento según ISO 13857 y un paquete de documentación de calidad que cumple con los requisitos típicos de los contratistas EPC para equipos rotativos de plantas de energía.